日前,从山东能源枣矿集团田陈煤矿选煤厂传来喜讯,于今年5月份开工建设的“煤泥深加工项目”成功完成带料试运转,至此标志着枣矿集团首家通过工艺系统改造实现煤泥“吃干榨净”的工程项目顺利完工。
据了解,该矿选煤厂粗精煤回收系统以往采用的“分级浓缩旋流器+电磁复振筛+卧式沉降过滤离心脱水机”工艺中,在粗煤泥回收环节,存在复振筛脱泥不彻底、底流灰分高等问题,对精煤灰分造成一定的影响。
按照山东能源集团《关于煤炭提质创效工作考核的通知》和“去煤泥化”要求,该矿着力强化科技攻关,大力实施选煤全流程技术再造,重点从“精煤回收率提升、煤泥资源化利用”方面破题攻关,对选煤工艺系统运行效果进行全面、科学分析评价,查找原有工艺系统中存在的问题,对粗、精煤泥分选回收系统进行煤泥深加工技术改造,力争将煤泥灰分提高到75%以上直接废弃,从而达到“去煤泥化”,实现提质创效的目标。
“我们采用‘浮选机+浮选柱’两次浮选工艺,进一步优化重介选煤工艺系统,提高煤泥水系统处理能力及对矿井煤质的适应能力,进一步提高粗精煤泥的脱泥效果及细粒级的分选效果,预计可提升精煤回收率0.5%,创效近千万元,从而达到‘吃干榨净’的目的。”该矿选煤厂工程师白建杰说。
在该矿选煤厂重介浮选生产厂房,几名技术人员正根据数据反馈情况调试新设备,“为实现对尾煤泥的‘资源化’利用,我们在尾煤泥的‘吃干榨净’上做文章。历时五个月时间,按期完成煤泥深加工改造任务,目前项目正在运行调试中。”工程项目负责人王庆华说。
下一步,该矿将持续把选煤技改作为智能化洗选和创新创效的助推器,确保实现煤炭资源“颗粒归仓”,将项目打造成低碳、绿色、循环工程,不断提升矿井的综合经济效益。(山东能源枣矿集团田陈煤矿)